- [檢測百科]分享:汽油發(fā)動機氣門彈簧斷裂失效分析2021年09月18日 10:34
- 胡 鵬,江仲佶,祁學軍 (神龍汽車有限公司,武漢 430056) 摘 要:某汽油發(fā)動機氣門彈簧在臺架試驗中發(fā)生了早期斷裂失效.采用斷口觀察和分析、化學成分分析、金相檢驗、硬度測試等方法,對氣門彈簧斷裂的原因進行了分析.結果表明:氣門彈簧斷裂的性質為疲勞斷裂,氣門彈簧斷裂的原因為表面存在磨損,導致彈簧的疲勞強度和疲勞壽命下降. 關鍵詞:氣門彈簧;磨損;疲勞斷裂 中圖分類號:TG115.2 文獻標志碼:B 文章編號:1001G4012(2017)07G0507G03 Fra
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- [檢測百科]分享:地鐵道岔滑床板斷裂失效分析2021年09月18日 09:40
- 采用斷口宏微觀分析、化學成分分析、金相檢驗、硬度測試等方法對某地鐵道岔滑床板斷裂的原因進行了分析.結果表明:滑床板失效模式屬于疲勞斷裂,焊接工藝不當導致焊縫位置晶粒粗大、硬度偏低以及存在應力集中等是其發(fā)生疲勞斷裂的主要原因,并由此提出了改進措施. 關鍵詞:滑床板;焊縫;疲勞斷裂;焊接工藝;應力集中.
- 閱讀(43) 標簽:失效分析|疲勞試驗|金相分析
- [檢測百科]分享:應力控制下7075GT651鋁合金的疲勞斷裂行為2021年09月15日 13:12
- 在不同應力幅下(60%σs,70%σs,80%σs,90%σs,σs 為試驗合金屈服強度)對 7075GT651鋁合金進行了應力控制下的疲勞試驗,研究了其循環(huán)應變響應,觀察了疲勞斷口形貌、表面損傷形貌以及顯微組織,分析了疲勞裂紋的萌生及擴展機制.結果表明:試驗合金中析出了微米級的Al7Cu2Fe顆粒、納米級的η&
- 閱讀(379) 標簽:金屬材料檢測|疲勞試驗|失效分析
- [檢測百科]分享:550kV斷路器操作機構軸銷的斷裂原因分析2021年08月26日 11:10
- 在斷路器1000~2000次機械操作試驗中,30CrNi3合金鋼滲氮軸銷發(fā)生斷裂.通過化學成分分析、斷口分析、低倍檢驗、金相檢驗、力學性能測試的方法,對軸銷的斷裂原因進行了分析.結果表明:該軸銷的斷裂性質為雙向彎曲疲勞斷裂;軸銷材料滲氮層存在脈狀氮化物,內部存在疏松、大尺寸夾雜物和氣泡缺陷,降低了材料的力學性能;在周期性旋轉彎曲力作用下,軸銷表面缺陷處出現(xiàn)裂紋并不斷擴展,最終導致軸銷疲勞斷裂. 關鍵詞:30CrNi3合金鋼;軸銷;機械操作試驗;缺陷;雙向彎曲疲勞斷裂
- 閱讀(46) 標簽:金相分析|力學試驗|失效分析
- [檢測百科]分享:應力控制下7075GT651鋁合金的疲勞斷裂行為2021年08月04日 18:26
- 在不同應力幅下(60%σs,70%σs,80%σs,90%σs,σs 為試驗合金屈服強度)對7075GT651鋁合金進行了應力控制下的疲勞試驗,研究了其循環(huán)應變響應,觀察了疲勞斷口形貌、表面損傷形貌以及顯微組織,分析了疲勞裂紋的萌生及擴展機制.
- 閱讀(7) 標簽:疲勞試驗|失效分析
- [檢測百科]分享:加載頻率對FV520BGI鋼超高周疲勞性能的影響2021年07月12日 11:59
- 采用超聲疲勞試驗方法和常規(guī)疲勞試驗方法,對FV520BGI鋼在20kHz和140Hz頻率下的超高周疲勞性能進行了研究,分析了加載頻率對FV520BGI鋼超高周疲勞性能的影響,并基于Basquin方程對超聲疲勞試驗數(shù)據(jù)進行了修正.結果表明:在應力幅值相同的情況下,試驗鋼的疲勞壽命隨加載頻率的提高而增加,而疲勞強度隨加載頻率的提高而降低;常規(guī)疲勞試驗和超聲疲勞試驗下試驗鋼的疲勞斷裂機制和斷口形貌基本相同;修正后的超聲疲勞試驗數(shù)據(jù)與常規(guī)疲勞試驗數(shù)據(jù)具有較好的相容性.
- 閱讀(21) 標簽:力學試驗|疲勞試驗
- [檢測百科]分享:鉆柱轉換接頭斷裂原因分析2021年06月08日 13:27
- 白 強1,馬健強2,韓新泉2,李德君1,劉 強1 (1.中國石油集團石油管工程技術研究院 石油管材及裝備材料服役行為與結構安全國家重點實驗室,西安 710077; 2.中石油煤層氣有限責任公司,北京 100028) 摘 要:通過斷口宏微觀分析、金相檢驗、化學成分分析、力學性能試驗等方法,結合結構因素和 服役工況條件分析,對某油井發(fā)生的鉆柱轉換接頭斷裂失效原因進行了分析.結果表明:該鉆柱轉 換接頭失效模式為疲勞斷裂;接頭彎曲強度比偏低以及內螺紋根部應力集中嚴重是導致其過早發(fā) 生
- 閱讀(35) 標簽:金相分析|失效分析
- [檢測百科]緊固件疲勞斷口形貌分析2020年08月21日 14:37
- (1) 42CrMo鋼輪轂固定螺栓疲勞斷口形貌 42CrMo鋼輪轂固定螺栓,服役一段時間后在桿部螺紋收尾處斷裂,斷口邊緣有塑性變形痕跡,斷面有疲勞弧線,擴展區(qū)可見犁溝狀擠壓磨損痕跡及疲勞條帶,并伴有二次裂紋,屬疲勞斷裂,斷口形貌見圖9-1和圖9-2。 圖9-1斷面海灘花樣 圖9-2 斷面疲勞條帶 (2)42CrMo雙頭螺栓疲勞斷口形貌 42CrMo鋼六角頭螺栓服役一段時間后在頭桿部開裂, 斷面平整光亮,呈金屬本色,未見明顯塑性變形,斷面可見明顯疲勞弧
- 閱讀(318) 標簽:緊固件檢測|金屬材料檢測|失效分析
- [檢測百科]高強度螺栓疲勞斷裂失效如何檢測2020年08月07日 15:49
- 取該批10件螺栓進行楔負載試驗,實驗嚴格控制拉伸速度與楔墊角度。試驗分成兩組,其中5個采用方孔楔墊,邊長9.86mm,另外5個為圓孔楔墊,孔徑13.40mm,兩組螺栓分別有一個掉頭。通過對10個螺栓的6°楔負載試驗結果分析,基本排除試驗方法及設備的影響,將兩掉頭螺栓標記為1號,2號。
- 閱讀(94) 標簽:緊固件檢測|金屬材料檢測|失效分析
- [檢測百科]特種鋼電車螺栓失效分析2020年08月04日 15:31
- 螺栓最終斷裂區(qū)面積較小,表明螺栓在最終斷裂時所承受的應力較小,說明螺栓斷裂前已經(jīng)松動。在振動條件下工作的螺栓,若沒有有效的防松措施很容易產生松動,松動后的螺栓受力更加復雜,螺栓在復雜的交變應力作用下,已萌生的疲勞微裂紋容易進一步擴展,最后疲勞斷裂。
- 閱讀(35) 標簽:緊固件檢測|金屬材料檢測|失效分析
- [檢測百科]六角螺栓疲勞斷裂分析2020年08月04日 15:03
- 六角頭螺栓,規(guī)格M20×120mm,性能等級為8.8級,材料40Cr鋼,表面經(jīng)熱鍍鋅處理,螺栓安裝后,在服役了一段時間后出現(xiàn)斷裂。螺栓斷裂件外觀見圖11-38,斷裂位置為桿部與螺紋結合處的螺紋部分,斷口附近螺紋和桿部無明顯表面損傷痕跡。
- 閱讀(110) 標簽:緊固件檢測|金屬材料檢測|失效分析
- [檢測百科]塔吊螺栓疲勞斷裂原因分析2020年08月04日 14:34
- 固定塔吊標準節(jié)六角頭螺栓,規(guī)格為M30×345,表面電鍍黃鋅,材質為35CrMo,用于固定一臺63t?m塔吊標準節(jié),在服役大約5個月后斷裂,斷裂螺栓有塑性變形,可能有過載。使用期間在檢修過程中曾發(fā)現(xiàn)螺栓松動,并進行過擰緊處理。
- 閱讀(186) 標簽:緊固件檢測|金屬材料檢測|失效分析
- [檢測百科]螺母疲勞斷裂應力分析2020年07月16日 14:47
- 螺栓在裝配緊固后,受到拉-拉交變載荷時,外表面應力遠遠高于心部應力,疲勞裂紋形核大多數(shù)發(fā)生在應力集中或危險截面的頭下圓角處、細桿處、螺紋底徑等表面,這些地方原材料冶金缺陷或加工缺陷是疲勞裂紋形核擇優(yōu)位置,疲勞裂紋有時也會在亞表面冶金缺陷如夾雜疏松處形核。
- 閱讀(74) 標簽:緊固件檢測|金屬材料檢測|疲勞試驗
- [檢測百科]緊固件疲勞斷裂失效分析2020年06月09日 15:23
- 8.8級35CrMo鋼螺栓裝機后車輛行駛約幾萬公里后發(fā)現(xiàn)在螺紋牙底處斷裂,斷口無明顯塑性變形,斷面較為光亮、斷口平整, 無明顯腐蝕產物,斷面可見明顯的疲勞弧線(箭頭處),為疲勞斷裂,見圖7-90。
- 閱讀(154) 標簽:緊固件檢測|金屬材料檢測|失效分析
- [檢測百科]預緊力在螺栓疲勞斷裂中扮演的重要角色2020年05月26日 14:34
- 所謂預緊力,就是在安裝螺栓時,預先作用在螺栓上的一個力,其作用是使螺栓受力變形,把緊固件結合在一起,同時防止受到?jīng)_擊時螺栓斷裂。預緊力的作用,主要是消除因加工誤差產生間隙,保證螺紋配合的接觸面積。再有就是當螺栓受剪力時,螺栓孔一般情況下與螺栓有間隙,為了保證受剪力時連接可靠,要保證連接零件之間的摩擦力。
- 閱讀(62) 標簽:緊固件檢測|失效分析
- [檢測百科]預緊力在螺栓疲勞斷裂中扮演的重要角色2020年02月19日 16:31
- 一、什么叫預緊力? 所謂預緊力,就是在安裝螺栓時,預先作用在螺栓上的一個力,其作用是使螺栓受力變形,把緊固件結合在一起,同時防止受到?jīng)_擊時螺栓斷裂。預緊力的作用,主要是消除因加工誤差產生間隙,保證螺紋配合的接觸面積。再有就是當螺栓受剪力時,螺栓孔一般情況下與螺栓有間隙,為了保證受剪力時連接可靠,要保證連接零件之間的摩擦力。 二、預緊力的應用 絕大多數(shù)螺紋在聯(lián)接時都要預緊,目的在于增強聯(lián)接的剛性、緊密性、防松及防滑。預緊力的控制,又是確保螺紋聯(lián)接質量的關鍵。過大或過小的預緊力均
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- [檢測百科]你不知道輪轂螺栓斷裂的二三事2020年01月14日 11:33
- 1.概述 現(xiàn)有輪轂螺栓斷裂殘件2件,完好件4件,等級為10.9級,材質為SCM435,螺母三件,安裝于車輛輪轂處,服役過程中失效,要求分析失效原因。圖1~4所示為試樣宏觀形貌,螺栓斷裂位置為螺紋收尾處,斷口及斷口附近均未見明顯的塑性變形,斷面內部分區(qū)域存在磨損痕跡。螺母中(圖3所示),兩件表面磨損嚴重(圖3所示1、2號樣),一件表面輕微磨損(圖3所示3號樣),檢測螺母螺紋,發(fā)現(xiàn)1號螺母約1/2的內螺紋已經(jīng)嚴重磨損(圖4紅色虛線所示)。 圖1 試樣宏觀形貌
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