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瀏覽:- 發(fā)布日期:2022-12-20 10:25:04【

摘 要:YL82B盤條經過20d自然時效后進行拉伸試驗,試樣斷口表現(xiàn)為黑心白點的平齊斷口。 通過化學成分分析、金相檢驗及斷口宏微觀分析等方法對出現(xiàn)該斷口的原因進行了分析。結果表明: YL82B盤條黑心白點平齊斷口形成的主要原因是試樣中心存在網狀滲碳體或馬氏體,部分存在大顆 粒狀夾雜物。這些網狀滲碳體、馬氏體或大顆粒夾雜物是導致斷面收縮率不合格的主要原因。

 關鍵詞:YL82B盤條;網狀滲碳體;馬氏體;夾雜物 

中圖分類號:TG115.2                    文獻標志碼:B                 文章編號:1001-4012(2021)12-0068-03 


YL82B盤條作為制造高強度、低松弛預應力混 凝土結構用鋼絲和鋼絞線的主要材料,具有均勻的 顯微組織、較高的索氏體化率、良好的力學性能和深 加工性能等[1-3],被廣泛用于國家基礎設施中。某企 業(yè)生產的?12.5mm的 YL82B盤條,經過自然時效 20d后進行拉伸試驗,出現(xiàn)黑心白點脆性平齊斷 口,斷面收縮率不合格。為找出該 YL82B盤條拉伸 試驗后出現(xiàn)黑心白點平齊斷口的原因,對其進行了 一系列檢驗和分析,以期提高產品質量。

1 理化檢驗 

1.1 化學成分分析 

采用直讀光譜儀對 YL82B黑心白點平齊斷口試樣進行化學成分分析,結果見表1,可見其化學成 分均滿足內控標準。

1.2 金相檢驗 

對YL82B黑心白點平齊斷口試樣進行金相檢驗 和非金屬夾雜物分析,結果見表2??梢?組試樣的 索氏體含量均滿足內控標準(≥85%(面積分數(shù)))要 求,但 網 狀 滲 碳 體 級 別 均 大 于 內 控 標 準 最 高 限 (≤2級),1號和2號試樣存在中心馬氏體1.0級,符 合要求(≤2級)。另外,在這3組試樣中均沒有發(fā)現(xiàn)明顯脫碳層,而且這3組試樣晶粒度都是7.0級。

 縱截面非金屬夾雜物結果見表2,可見盤條內 主要存在的都是 C類(硅酸鹽類)夾雜物[4],其中3 號試樣存在超長硅酸鹽類夾雜物。

較高的索氏體含量使 YL82B盤條具有良好的 綜合力學性能,但網狀滲碳體和馬氏體屬于脆性組 織,對于盤條鋼而言是一種缺陷組織。2號試樣的 網狀滲碳體及馬氏體組織形貌如圖1和圖2所示。 網狀滲碳體具有分割晶粒、消弱晶粒與晶粒之間結 合力的作用,在拉伸試驗中,脆性的網狀滲碳體處易 形成裂紋并擴展,使 YL82B盤條塑性下降并發(fā)生脆 斷[5]。馬氏體是一種硬而脆的組織,也會使鋼的塑 性顯著降低,雖然1號和2號試樣的馬氏體級別不 高,但在拉伸試驗的過程中馬氏體對脆斷的發(fā)生起 著助推作用。網狀滲碳體和馬氏體的產生都與中心 成分偏析和軋制控制冷卻有關,因此,可以通過降低 連鑄坯中心成分偏析和控制軋制的吐絲溫度和冷卻 速度,減少網狀滲碳體和馬氏體的形成[6-7]。

3號試樣的網狀滲碳體和非金屬夾雜物(硅酸 鹽類)級別較大,在 YL82B盤條拉伸試驗過程中,3 號試樣的網狀滲碳體和非金屬夾雜物起協(xié)同作用, 造成了試樣的脆斷。 

1.3 斷口分析 

1.3.1 斷口宏觀分析 

這3組 YL82B盤條黑心白點平齊斷口試樣的 宏觀形貌如圖3所示,可見斷口都沒有明顯縮頸,黑色纖維區(qū)較小,在纖維區(qū)中央都有一白點,放射區(qū)占 斷口較大面積,剪切唇較薄。一般情況下纖維區(qū)都 位于斷口的中央,但1號試樣黑色纖維區(qū)接近邊緣, 結合下面的能譜分析結果,筆者認為造成這種現(xiàn)象 的主要原因是該處存在大顆粒狀夾雜物,導致拉伸 試驗過程中裂紋從該處產生。2號、3號試樣黑色纖 維區(qū)基本上都在中央,但可以看出圖3從左到右黑色 纖維區(qū)逐漸稍有增大,而纖維區(qū)越大說明塑性越好。 

1.3.2 斷口微觀形貌及能譜分析 

用掃描電鏡(SEM)和能譜儀(EDS)對3組斷口 進行分析,結果見表3,可知1號和2號試樣都在白 點處發(fā)現(xiàn)了顆粒狀夾雜物。圖4是1號試樣白點處 夾雜物的能譜分析位置,表4是1號試樣白點處夾 雜物的能譜分析結果??梢?號和2號試樣斷口夾雜物均為鋁鈣復合型硅酸鹽類夾雜物,3號試樣斷口 白點處未發(fā)現(xiàn)顆粒狀夾雜物。


2 分析與討論 

大顆粒夾雜物有可能是卷入熔渣造成的,而夾 雜物與鋼基體結合不緊密,產生內應力,在拉伸試驗 過程中裂紋首先在夾雜物與鋼基體的周圍形成,并 導致盤條脆斷[6]。雖然1號試樣斷口和2號試樣斷 口都發(fā)現(xiàn)有顆粒狀夾雜物,但1號試樣斷口和2號 試樣斷口的夾雜物對脆斷的貢獻有所不同,顆粒狀 夾雜物對2號試樣的脆斷起輔助作用,而顆粒狀夾 雜物對1號試樣的脆斷起主要作用,因為如果是心 部的網狀滲碳體和馬氏體起主要作用,那么斷裂源 應該在中心部位。另外,除了這3組試樣,筆者還對 其他的類似斷口試樣進行了掃描電鏡觀察和能譜分 析,認為如果斷口的黑心和白點出現(xiàn)在邊緣部位,那 么發(fā)現(xiàn)顆粒狀夾雜物的概率要大于在心部黑心和白 點處的。 

3號試樣白點處并沒有發(fā)現(xiàn)夾雜物,這說明黑 心白點斷口的白點處并不一定有顆粒狀夾雜物,之所以會形成白點,這與4.0級的網狀滲碳體有關。 在拉伸試驗的過程中,裂紋首先會在網狀滲碳體與 基體交界處形成,試樣雖然經過了20d自然時效但 仍然存在部分應力,在這部分的應力作用下,裂紋會 快速擴展,致使這一區(qū)域較為平坦,反光能力強,顯示 為亮白色,等內部應力釋放后又會遵循正常的拉伸試 驗斷裂程序,呈現(xiàn)纖維區(qū),然后放射區(qū)再到剪切唇[8]。 

3 結論及建議 

YL82B盤條黑心白點平齊斷口形成的主要原 因是試樣中心存在網狀滲碳體或馬氏體,部分存在 大顆粒狀夾雜物。這些網狀滲碳體、馬氏體或大顆 粒夾雜物是導致斷面收縮率不合格的主要原因。

 建議在盤條鋼的冶煉過程中優(yōu)化各個階段的工 藝參數(shù),使連鑄坯的中心碳偏析指數(shù)下降;通過控制 穩(wěn)定連鑄結晶器的液面,優(yōu)化脫氧工序,采用鋼水吹 氬等手段,減少大顆粒夾雜物的形成,從而減少此類 質量事故的發(fā)生。 

參考文獻: 

[1] 張翔.高碳鋼82B線材的質量改進[J].軋鋼,2001,18 (4):21-23. 

[2] 李文琴.預應力鋼絲斷裂原因分析[J].金屬制品, 2001,27(4):36-37. 

[3] 秦勇.82B線材控制控冷技術的探索[J].金屬制品, 2007,33(4):20-22. 

[4] 中國國家標準化管理委員會.鋼中非金屬夾雜物含量 的測定標準評級圖顯微檢驗法:GB/T10561-2005 [S].北京:中國標準出版社,2005. 

[5] 孫瑩,于慶波.82B盤條鋼的組織性能及缺陷分析 [J].熱加工工藝,2011,40(21):19-21. 

[6] 蔡小鋒,包燕平,林路,等.82B盤條斷口典型形貌及 產生原因分析[J].中國冶金,2015,25(8):1-5. 

[7] 黃瑚,陳英俊,馬曉妹.82B盤條工藝試驗及品質[J]. 江西冶金,2009,29(3):12-14. 

[8] 袁危平,田慶榮,王雅英,等.對82B盤條拉伸試樣斷 口形態(tài)的分析研究[J].天津冶金,2000(3):39-42. 



<文章來源  > 材料與測試網 > 期刊論文 > 理化檢驗-物理分冊 > 57卷 > 12期 (pp:68-70)>

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    【本文標簽】:YL82B盤條 網狀滲碳體 馬氏體 夾雜物
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