分享:12Cr1MoV鋼過熱器管開裂原因
鍋爐是一種能量轉換裝置,可將燃料的化學能轉換為換熱器管道內蒸汽的熱能。換熱器管道長期處于高溫、腐蝕性環(huán)境中,且承受一定壓力,這對鋼管性能提出了較高的要求。12Cr1MoV鋼為珠光體低合金耐熱鋼,該鋼在高溫環(huán)境下具有較好的強度和塑性,以及一定的抗氧化能力,常被用于制造工作溫度低于580 ℃的鍋爐換熱器管道[1-2]。目前,對過熱器管的研究主要集中于過熱導致的焊縫失效[3-4],對于非焊接部位的失效報道較少[5]。
某公司服役的過熱器管材料為12Cr1MoV無縫鋼管,外徑為38 mm,壁厚為4 mm。管內通水蒸氣,設計入口溫度為257 ℃,出口溫度為379 ℃。管外為含CO、CO2和H2的高溫鍋爐氣。過熱器管服役兩個月后,鍋爐氣中的H2含量超標,隨即停爐檢查,發(fā)現(xiàn)過熱器管彎管處管壁上存在多條長度不等的裂紋。筆者采用宏觀觀察、化學成分分析、硬度測試、掃描電鏡(SEM)分析、金相檢驗等方法分析了過熱器管開裂的原因。
1. 理化檢驗
1.1 宏觀觀察
開裂過熱器管宏觀形貌如圖1所示。由圖1可知:管壁表面完好,僅在彎管處有輕微變形,在彎管外壁共發(fā)現(xiàn)7條肉眼可見的裂紋,依次標記為裂紋1~7;裂紋1橫向部分長度約為25 mm,縱向部分長度約為80 mm,橫向裂紋與縱向裂紋連接處呈弧形過渡;裂紋2~7均為位于彎管側面的橫向裂紋,其中裂紋2~6位于同側,長度為4~9 mm; 裂紋7位于裂紋6對側,長度約為10 mm??梢钥闯隽鸭y1~7的情況相同,選取典型的裂紋2進行分析。
將開裂管段沿軸向剖開,觀察其內、外壁形貌,管壁未發(fā)現(xiàn)明顯減薄,結果如圖2所示。鋼管內、外壁被較厚的氧化層覆蓋,難以觀察裂紋形貌。由圖2可知:2,3號裂紋暴露在外壁部分,為橫向裂紋,長度分別為4.9,7.9 mm,裂紋兩端及中間局部位置呈圓形孔洞狀特征,且裂紋附近存在向外擴展的溝痕;2,3號裂紋在內壁長度均為10.3 mm,明顯大于外壁長度。與2,3號裂紋相鄰的彎管內壁內弧側存在大量的平行細裂紋,裂紋長度約3~8 mm,方向與環(huán)向呈小角度傾斜。
1.2 化學成分分析
依據(jù)GB/T 4336—2016 《碳素鋼和中低合金鋼多元素含量的測定 火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法)》,使用直讀光譜儀對開裂管進行化學成分分析,結果如表1所示。由表1可知:開裂管的化學成分符合GB/T 5310—2017 《高壓鍋爐用無縫鋼管》對12Cr1MoVG鋼的要求。
項目 | 質量分數(shù) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr | Mo | V | P | S | Ni | Cu | |
實測值 | 0.113 | 0.243 | 0.567 | 0.969 4 | 0.281 4 | 0.156 7 | 0.008 2 | 0.002 5 | 0.026 6 | 0.032 1 |
標準值 | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | 0.15~0.30 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤0.030 | ≤0.30 |
1.3 硬度測試
在開裂管上截取試樣,使用維氏硬度計對試樣進行維氏硬度測試。試樣的維氏硬度測試結果如表2所示。由表2可知:直管部分硬度符合GB/T 5310—2017的要求,而彎管部分平均硬度為235 HV,高于標準要求,表明彎管段發(fā)生了形變硬化。
測試位置 | 硬度 | 平均值 | 標準值 |
---|---|---|---|
彎管部分 | 232,233,240 | 235 | 135~195 |
直管部分 | 181,176,177 | 178 |
1.4 氫氣含量分析
依據(jù)GB/T 223.82—2018 《鋼鐵 氫含量的測定 惰性氣體熔融-熱導或紅外法》,用氧氮氫分析儀每隔半個月對鍋爐煙氣中的氫含量進行檢測,測得氫氣質量分數(shù)分別為0.41%,0.70%,0.78%,2.54%,可見平穩(wěn)運行時,氫氣質量分數(shù)小于1 %,而超標后氫氣質量分數(shù)已超過2.5%。采用氧氮氫分析儀對開裂管段管壁進行氫氣含量測定,結果顯示管壁中氫氣質量分數(shù)為1.8×10-6,為正常管壁中氫氣質量分數(shù)(1×10-6)的1.8倍。
1.5 掃描電鏡分析
在裂紋2處打開管樣,在SEM下觀察斷口表面的形貌,結果如圖3所示??梢钥闯?整個斷口形貌表現(xiàn)為沿晶脆性開裂特征,尤其是靠近內壁處沿晶斷裂特征顯著,在晶界處存在大量二次裂紋,沿晶開裂晶粒表面存在類似雞爪紋的白色紋路[見圖3a)],隨著裂紋由內壁向外壁擴展,沿晶斷裂面積比例逐漸減少,靠近外壁處,斷口表面呈半沿晶半穿晶脆性斷裂特征[見圖3c)]。
截取裂紋2附近彎管段與直管段的橫截面,制備試樣,將試樣鑲嵌、磨拋后,觀察其SEM形貌,結果如圖4所示。由圖4可知:無論彎管段還是直管段,內壁的部分位置均存在深度為20~50 μm的不規(guī)則孔坑,還存在一層沿內壁及孔坑周圍分布、厚度約為5 μm的氧化圓點聚集帶;而管外壁的氧化圓點數(shù)量大大降低,密度遠少于內壁且不再呈連續(xù)帶狀分布,孔坑密度也明顯降低;在直管段內壁附近發(fā)現(xiàn)疏松缺陷。
對試樣內、外壁附近氧化圓點進行能譜分析,結果如圖5和表3所示。由表3可知:試樣內、外壁氧化皮成分均為鐵的氧化物,氧化圓點中親氧元素(Cr、Mn、V等)的質量分數(shù)較高。研究發(fā)現(xiàn),將鋼加熱到1 100 ℃、保溫30 min以上時,氧元素沿晶界擴散到鋼中,與鋼中Mn、Cr等元素結合,生成氧化物圓點[6]。可知鋼管內壁的缺陷比氧化圓點先出現(xiàn),且該缺陷在高溫熱處理階段就已經(jīng)產(chǎn)生,即鋼坯中的原始缺陷是經(jīng)穿孔軋制遺傳下來的[7-8]。
分析位置 | 質量分數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|---|
O | V | Cr | Mn | Fe | |
譜圖1 | 12.41 | 2.66 | 11.20 | 5.21 | 68.52 |
譜圖2 | 20.37 | 4.53 | 19.32 | 8.68 | 47.10 |
譜圖3 | 32.09 | — | 0.66 | — | 67.25 |
譜圖4 | 13.21 | 1.77 | 9.34 | 3.12 | 72.56 |
譜圖5 | 33.71 | 0.46 | 2.06 | — | 63.77 |
1.6 金相檢驗
裂紋附近彎管段與直管段顯微組織形貌如圖6所示。由圖6可知:裂紋附近彎管部分與直管部分的顯微組織均為鐵素體+珠光體+少量貝氏體,晶粒度為7級。裂紋處與裂紋附近表面的脫碳層深度一致,外壁和內壁完全脫碳層深度分別為50 μm和300 μm,直管外壁和內壁完全脫碳層深度分別為60 μm和270 μm。除裂紋內壁附近脫碳層深度接近標準值外,其余位置均符合GB/T 5310—2017標準對完全脫碳層深度的要求。
2. 綜合分析
由以上分析可知,12Cr1MoV鋼管斷裂處沒有明顯減薄和變形。除氫氣含量較高外,其化學成分、組織及脫碳層深度均滿足GB/T 5310—2017對12Cr1MoVG鋼的要求。對裂紋表面形貌觀察可以發(fā)現(xiàn),外壁觀察到的7條細裂紋均在彎管段,彎管內壁內弧側存在更多的細小裂紋。整個斷口表面均呈沿晶脆性斷裂特征。對斷裂管進行硬度測試結果表明,直管段硬度符合標準要求,彎管段硬度超出標準要求,為形變硬化和殘余應力所致。
由于鍋爐氣中的氫氣濃度超標,氫分子吸附于鋼管表面,并分解為氫原子,氫原子溶解并擴散至管壁內部[9],最終富集于管壁的孔坑、微裂紋以及氧化圓點等原始缺陷處[10]。氫原子在缺陷處結合成氫分子并產(chǎn)生氫壓,同時氫的滲入使晶界結合力大大降低,材料的塑性和韌性下降[11]。鋼管彎管時的冷加工使彎管段存在較大的殘余應力,當缺陷處富集的氫含量達到臨界值時,在彎管內壁內弧側殘余拉應力的復合作用下,缺陷處首先發(fā)生氫致脆性開裂[12]。
鋼管開裂的主要原因為氫氣含量超標,以及鋼管內、外壁的缺陷加速了氫致裂紋的產(chǎn)生。通過觀察鋼管縱截面,可以發(fā)現(xiàn)存在裂紋的彎管和無裂紋的直管管壁均存在大量孔坑、微裂紋以及氧化圓點等缺陷,并且內壁上缺陷密度遠高于外壁。這些缺陷為氫陷阱,富集了氫原子,成為氫致開裂的裂紋源[13-15]。開裂發(fā)生后,管內流通的高溫、高壓水蒸氣對裂紋處持續(xù)進行氧腐蝕,進一步促進了裂紋擴展。當開裂部分管壁臨近穿孔厚度時,管內氣體沖出,形成斷口表面的氣道與鋼管外壁的發(fā)散狀溝槽。
3. 結論
綜上所述,12Cr1MoV鋼過熱器管開裂是由于管坯本身存在疏松、氣孔等缺陷,經(jīng)穿孔軋制后,這些缺陷遺傳至鋼管內壁處,形成孔坑、微裂紋等缺陷。鍋爐氣中的氫擴散進入管壁內,并在缺陷處富集,并與彎管段的殘余應力產(chǎn)生耦合作用,優(yōu)先發(fā)生氫致應力開裂。
文章來源——材料與測試網(wǎng)